淺談往復走絲線切割高厚度切割
往復走絲有別于單向的一個很大差異就在于能進行穩(wěn)定的高厚度(厚度>500mm)切割。對于單向走絲而言,極間冷卻是依靠去離子水高壓噴入工件加工區(qū)域,因此,當切割厚度超過200mm后,由于去離子水進入加工區(qū)域難度增加,因此切割效率會明顯降低,而且非常容易出現(xiàn)斷絲。而往復走絲由于工作區(qū)域的工作介質(zhì)主要依靠電極絲帶入,因此,采用高性能的復合工作液后,冷卻、洗滌及消電離等問題,就不再成為高厚度切割的阻礙。目前市場上的往復走絲 切割厚度已超過1200mm,同時已有1500mm以上切割厚度的高端產(chǎn)品問市。 當然,可以進行500mm以上高厚度切割,不單單解決了極間冷卻后就一定能穩(wěn)定進行的。由于電極絲在工作區(qū)域中的長度增加,電極絲經(jīng)過導輪后有一個拋離效果,而拋離后可產(chǎn)生偏離上下導輪理論切線的距離δ,及跳動量均與上下線臂的距離有密切關系。所以,其一、加工區(qū)域須有足夠的間隙容納電極絲的跳動,這就要求脈沖電源有足夠的爆炸力,這樣可以獲得較大的放電間隙;其二、電極絲拋離后偏離上下導輪的理論切線距離,和跨距及電極絲的張力(T)有關,所以須很好的控制電極絲的張力及其穩(wěn)定性;第三、由于工作液在極間作用長度的增加,和工作液具有導電性,這樣會在極間產(chǎn)生較高的漏電流,并且由于極間介質(zhì)的不均勻會導致漏電流不穩(wěn)定,從而是極間取樣電壓產(chǎn)生不穩(wěn)定性[8],因此需改變低電導率工作介質(zhì)的選擇及取樣方式,和取樣點的改進。第四、由于電極絲在極間停留的時間增長,極間排屑距離的拉大等因素,會導致極間不正常放電的幾率明顯提高,電極絲非常容易斷絲,所以加工中需對非正常放電狀態(tài)及時進行判斷,一旦有異常放電須及時切斷放電脈沖。解決了以上這些問題后,將大大提高高厚度切割的穩(wěn)定性。第五, 提出的 研究證明,單向走絲屬于非對稱切割,非常容易造成正反向切割的不一致性,從而導致了鉬絲松絲問題,這種現(xiàn)象在高厚度切割中體現(xiàn)得尤為明顯。單邊松絲導致高厚度切割持續(xù)不了太長時間,而往復走絲使得高厚度切割可以持久穩(wěn)定進行,配合電導率較低的高品質(zhì)的工作液,可以達到良好的加工指標。 |
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